用一個電鍍鎳針孔故障排除的實際例子看故障分析,一條光亮電鍍生產(chǎn)線,技術要求很高,除常規(guī)鏡面外觀之外,基本上不能有明顯的、肉眼可見的針孔。其電鍍工藝流程為:
超聲波除蠟→化學除油→電解除油→氰化鍍銅→光亮鍍鎳→鍍金鈷合金。
有一段時間,該生產(chǎn)線光亮鎳槽出現(xiàn)了較為嚴重的針孔,零件平面和其他部位出現(xiàn)了明顯的針孔,前后持續(xù)了近2個月,造成待鍍零件大量積壓,經(jīng)過分析,可能產(chǎn)生的原因包括:①可能是鍍液中金屬雜質Cu2+、Fe2+等過多;②鍍液中有機雜質可能過多或鍍液中混入油污;③鍍液或者清洗水質存在問題;④壓縮空氣攪拌可能受到污染;⑤鍍液過濾機濾芯中帶有雜質;⑥鎳陽極中雜質含量高的影響;⑦鍍液中硫酸鎳、氯化鎳和硼酸等成分中含有雜質;⑧鍍液使用的光亮劑有問題等。
針對上述可能產(chǎn)生針孔的原因,逐一進行試驗,如采取小電流電解處理和加雙氧水氧化后調高鍍液的pH值,使形成Fe(OH)3沉淀除去雜質。加人"除雜水"、"除鐵粉"和"除銅粉"等去除鍍液雜質。采用"雙氧水+活性炭"、"高錳酸鉀+活性炭"和"單寧酸+活性炭"的處理方法去除鍍液中的有機雜質和油污。嚴格控制鍍液用去離子水水質和清洗用水水質。采用陰極移動,清理壓縮空氣泵的油水分離器,換用過濾機濾芯、更換鎳陽極、用分析純試劑配置鍍液、改換鍍鎳光亮劑等。盡管采取了一一排除試驗,但均未奏效,試驗結果表明零件仍然出現(xiàn)針孔。
實際上對于光亮鎳鍍層表面針孔出現(xiàn)的原因,可以采取的措施很多,但忽略了引起鍍層針孔故障的最大原因--鍍液中的濕潤劑(防針孔劑)是否合適,因為鍍鎳液中濕潤劑的效果不好或是用量不足,都有可能引起鍍鎳層表面出現(xiàn)針孔,檢查發(fā)現(xiàn)原來所用的濕潤劑是比較好的產(chǎn)品,在發(fā)生針孔故障前改用了其他新產(chǎn)品,結果出現(xiàn)了濕潤劑引起的針孔問題。當重新加入原濕潤劑后,鍍層表面的針孔馬上好轉。所以保持鍍液中濕潤劑的質量和含量是光亮鍍鎳零件是否出現(xiàn)針孔的一個重要因素。
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