我國(guó)煙氣脫硫控制技術(shù)的研究開發(fā)始于60年代初,對(duì)燃煤電廠、燃煤工業(yè)鍋爐和冶金廢氣開展了煙氣脫硫工藝研究、設(shè)備研制,取得實(shí)驗(yàn)室小試和現(xiàn)場(chǎng)中試結(jié)果。80年代以來(lái),開展了一系列研究、開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作。原國(guó)家科委組織了“七五”和“八五”攻關(guān)項(xiàng)目,對(duì)國(guó)際上現(xiàn)有脫硫技術(shù)主要方法進(jìn)行研究和實(shí)用性工程裝置實(shí)驗(yàn);國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)設(shè)立課題支持脫硫技術(shù)的基礎(chǔ)研究,取得了很多成績(jī)。目前我國(guó)自行研究開發(fā)的煙氣脫硫方法,尚處在工業(yè)化示范試驗(yàn)階段。國(guó)家科技部在“九五”期間,組織“中小鍋爐實(shí)用脫硫防塵技術(shù)與裝備研究及產(chǎn)業(yè)化”攻關(guān)課題,其中包括針對(duì)燃煤電廠煙氣脫硫技術(shù),采用脈沖電暈等離子體煙氣脫硫新技術(shù)研究;與此同時(shí),引進(jìn)了脫硫技術(shù)項(xiàng)目,進(jìn)行示范規(guī)模試驗(yàn)和工業(yè)化運(yùn)行應(yīng)用。
我國(guó)電廠煙氣脫硫技術(shù)起步于1961年,科研院所和高等院校相繼投入研究開發(fā)力旦,進(jìn)行于法、濕法和半干法等等的煙氣脫硫的探索研究,國(guó)家科技部(原國(guó)家科委)“七五” “八五”和“九五”的脫硫?qū)m?xiàng)支持取得極好進(jìn)展。但目前我國(guó)自行開發(fā)的煙氣脫硫工程,尚處在小試、中試階段。工業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)不多。
1.旋轉(zhuǎn)噴霧干法煙氣脫硫中試
1983年,在四川白馬電廠建成了處理煙氣量3500Nm3/h小型試驗(yàn)裝置基礎(chǔ)上,在該電廠進(jìn)行70000Nm3/h中試裝置。經(jīng)過(guò)近一年的調(diào)試和2000小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)考查,使用石灰為脫硫劑,處理高硫煤(硫含量為3.5%)煙氣,在鈣硫比為1.4時(shí)脫硫率約為80%。
脫硫劑噴人吸收塔以后,與煙氣中SO2發(fā)生反應(yīng),生成固體灰渣,固體灰渣在塔內(nèi)下落時(shí)不斷干燥,最終形成干燥固體粉塵,一部分在塔內(nèi)分離排出,另一部分隨煙氣進(jìn)入電除塵器除去。
工藝流程包括:吸收劑制備,吸收劑漿液霧化,接觸混合反應(yīng),液滴蒸發(fā)與SO2吸收和廢渣排出。
主要設(shè)備:
1)噴霧機(jī):RN—10T型,轉(zhuǎn)速1000r/min,霧化漿液10t/h。
2)吸收塔:φ8m,圓筒體高6m。
3)電防塵器:雙室雙電場(chǎng),有效截面積2×15.8m,單電場(chǎng)長(zhǎng)4.5m。
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