優(yōu)化頭面,助推“瘦身強(qiáng)體”
“我們?cè)钍茴^多、面多、人少之累。通過實(shí)施‘一提兩優(yōu)’之后,采煤工作面減少到3個(gè),掘進(jìn)工作面壓減到8個(gè),形成了‘一主一輔一配’三面高效集約化生產(chǎn)格局!毙掳裁簶I(yè)公司經(jīng)理張延偉說。
該公司具有較為豐富的資源賦存,但由于長(zhǎng)期保持高位生產(chǎn),且隨著礦井前進(jìn)式開采,生產(chǎn)戰(zhàn)線不斷延長(zhǎng),環(huán)節(jié)多、占用人員和設(shè)備多,礦井呈現(xiàn)出生產(chǎn)過于集中、接續(xù)異常緊張、生產(chǎn)工藝落后、安全風(fēng)險(xiǎn)大等問題!跋到y(tǒng)簡(jiǎn)化、減頭減面,延長(zhǎng)服務(wù)年限”成為該公司瘦身提效的有效途徑。為此,他們本著“持續(xù)優(yōu)化、技術(shù)先行”的原則,優(yōu)化礦井生產(chǎn)系統(tǒng)、“儲(chǔ)裝運(yùn)”系統(tǒng)和通防系統(tǒng),使系統(tǒng)能力、運(yùn)行效率與生產(chǎn)節(jié)奏全面銜接,有效彌補(bǔ)短板與不足。
“我們開展了‘系統(tǒng)再優(yōu)化、設(shè)計(jì)再思考’的活動(dòng),從設(shè)計(jì)源頭開始抓優(yōu)化,從而確保了礦井始終處于安全、經(jīng)濟(jì)、高效運(yùn)行的良好狀態(tài)。”該公司總工程師李付海說,在3405工作面系統(tǒng)改造中,通過在運(yùn)輸巷側(cè)不規(guī)則區(qū)域新掘一條60米運(yùn)輸巷,不僅多采出滯留煤炭近50萬(wàn)噸,而且延長(zhǎng)工作面服務(wù)年限4個(gè)月。
系統(tǒng)思考,實(shí)施變化管理
系統(tǒng)思考、變化管理是該公司每個(gè)工程技術(shù)人員遵循的工作準(zhǔn)則。針對(duì)3406工作面34度角旋轉(zhuǎn)、調(diào)采機(jī)尾140米回采以及材料巷邊采邊加、邊采邊縮支架的技術(shù)難題,該公司通過組織專家會(huì)審、召開“諸葛會(huì)”等形式,超前3個(gè)月對(duì)端頭旋轉(zhuǎn)應(yīng)力集中區(qū)采取注漿加固,對(duì)拐彎皮帶進(jìn)行改造,成功實(shí)現(xiàn)該工作面34度角旋轉(zhuǎn)、調(diào)采機(jī)尾140米回采的順利進(jìn)行。在兩個(gè)月的轉(zhuǎn)采期間,工作面原計(jì)劃月產(chǎn)量16萬(wàn)噸,實(shí)際保持了月產(chǎn)量24萬(wàn)噸以上的水平,并創(chuàng)出了單面日產(chǎn)12506噸、月產(chǎn)30.03萬(wàn)噸的建礦以來最好水平,為今后不規(guī)則開采積累了經(jīng)驗(yàn)。
李付海說,系統(tǒng)越合理,生產(chǎn)越高效。他們針對(duì)礦井深、戰(zhàn)線長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多的實(shí)際,狠抓井下“儲(chǔ)裝運(yùn)”系統(tǒng)優(yōu)化,施工-300米2#煤倉(cāng)和3311煤倉(cāng),增加倉(cāng)儲(chǔ)量4000余噸,有效解決因滿倉(cāng)制約生產(chǎn)的問題,為取消采煤夜班生產(chǎn)創(chuàng)造了條件;將井下三部強(qiáng)力皮帶機(jī)控制方式由“高壓起動(dòng)器+電機(jī)+CST”改造為“變頻器+永磁電機(jī)+快速聯(lián)軸器”,傳動(dòng)效率提高了20%,電耗降低了20%,每小時(shí)增加煤炭運(yùn)量300噸;在井下4處主斜巷安設(shè)機(jī)械化推車和自動(dòng)拾繩裝置,每班減少崗位工2人。 上一頁(yè) [1] [2] [3] 下一頁(yè) |