濟(jì)鋼煉鐵廠噴煤車間優(yōu)化操作為高爐提供可靠保障 |
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濟(jì)鋼煉鐵廠噴煤車間對(duì)2號(hào)1750m3高爐區(qū)域的“煤粉卸壓放散”進(jìn)行了優(yōu)化改造,解決了因噴煤倒罐造成的高爐噴煤計(jì)量不準(zhǔn)、噴煤波動(dòng)影響高爐的難題,同時(shí)延長了卸壓放散處使用壽命、避免了煤粉泄漏造成的環(huán)境污染,可謂一舉三得。這是噴煤車間為保高爐穩(wěn)定采取的一項(xiàng)創(chuàng)新措施。此項(xiàng)改造先于2007年8月中旬在1號(hào)1750m3高爐噴煤區(qū)域試驗(yàn)改造成功,然后在2號(hào)、3號(hào)1750m3高爐噴煤區(qū)域進(jìn)行推廣改造。 該廠噴煤車間緊緊圍繞高爐的需要開展工作,以均勻穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)噴吹為主線,強(qiáng)化內(nèi)部管理,對(duì)350m3高爐噴煤和1750m3高爐噴煤兩個(gè)工段的人員進(jìn)行了重新調(diào)整,優(yōu)化人員配置,進(jìn)一步完善原煤和煤粉儲(chǔ)備的預(yù)警機(jī)制,加強(qiáng)溝通,掌握進(jìn)煤情況,優(yōu)化制粉生產(chǎn),合理配比原煤;在車間開展了指標(biāo)競賽活動(dòng),采取四班指標(biāo)管理,以精準(zhǔn)為核心,實(shí)施“噴吹低罐壓、低流量”操作,重點(diǎn)對(duì)“磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量、揮發(fā)份、粒度、噴吹均勻率”情況進(jìn)行嚴(yán)格控制、嚴(yán)格考核,打破四班獎(jiǎng)金平衡狀態(tài),逐步拉大四班崗位獎(jiǎng)金收入,以此推動(dòng)管理的提升和職工素質(zhì)的全面提高,避免因產(chǎn)量波動(dòng)、揮發(fā)份超標(biāo)、粒度粗、噴吹不均等造成高爐波動(dòng),確保噴煤穩(wěn)定。這個(gè)車間還進(jìn)一步調(diào)動(dòng)職工的積極性、創(chuàng)造性,先后對(duì)350m3高爐噴煤系統(tǒng)十七米平臺(tái)設(shè)備進(jìn)行改造,解決了煤粉泄漏問題;對(duì)1號(hào)中速磨分離器進(jìn)行改造,解決了噴煤顆粒粗、易堵噴槍的問題;對(duì)中速磨下料口進(jìn)行改造,解決了下料口堵塞頻繁問題;還對(duì)1750m3高爐噴煤系統(tǒng)補(bǔ)氣、充壓管路進(jìn)行了改造,避免了倒罐引起的噴吹波動(dòng);進(jìn)一步對(duì)主要設(shè)備采取儀器點(diǎn)檢,建立點(diǎn)檢數(shù)據(jù)庫,掌握設(shè)備動(dòng)態(tài),達(dá)到預(yù)知維修目的。 噴煤車間通過一系列工作,使設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行率由2006年的93%提高到2007年的97%以上,特別是2007年下半年以來,噴煤系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了故障率為零的目標(biāo),為高爐穩(wěn)定均勻噴煤、降低焦比提供了可靠保障。[1] |
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