近期,新質(zhì)生產(chǎn)力已成為高頻熱詞,為全國(guó)加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向、提供了遵循。 河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱豫光集團(tuán))是濟(jì)源市示范區(qū)傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè),“雙底吹”連續(xù)煉銅是豫光自主研發(fā)的新工藝。5年來,豫光集團(tuán)陰極銅產(chǎn)量增長(zhǎng)40%,硫酸產(chǎn)量增長(zhǎng)40%,黃金產(chǎn)量增長(zhǎng)103%,白銀產(chǎn)量增長(zhǎng)130%,礦粉處理量增長(zhǎng)30%,陰極銅加工成本下降397.86元/噸,粗鉛加工成本下降523.04元/噸,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益近4億元。
創(chuàng)新有“前人栽樹,后人乘涼”的擔(dān)當(dāng)
豫光集團(tuán)“雙底吹”連續(xù)煉銅工藝針對(duì)銅冶煉生產(chǎn)工藝弊端,在該工藝使用后,第一臺(tái)熔煉爐順利生產(chǎn),但是到了吹煉爐環(huán)節(jié),生產(chǎn)遇到了大麻煩,原料轉(zhuǎn)進(jìn)去就“冒爐”。
在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,試產(chǎn)單位豫光玉川冶煉分公司(以下簡(jiǎn)稱玉川廠)先從解決小問題入手,幾個(gè)月后,攻克了這個(gè)難題。如今,職工都練成了“火眼金睛”,爐況全在把握之中。
該工藝的成功,使得“雙底吹”連續(xù)煉銅工藝如今在行業(yè)內(nèi)成長(zhǎng),先后被國(guó)內(nèi)多個(gè)企業(yè)采用,對(duì)世界銅冶煉技術(shù)的發(fā)展具有重要的引領(lǐng)作用。
創(chuàng)新有“以技術(shù)為理想,以改變?yōu)榧喝巍钡那閼?/P>
曾經(jīng)的“鍋爐漏水”也是玉川廠“頭疼”的問題。當(dāng)時(shí),玉川廠嘗試把原料處理量增加至75噸以上,可鍋爐直升煙道開始漏水。
有人說:“你們就保持60多噸銅產(chǎn)量吧,要不然大家都受不了!”可是,要想在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)市場(chǎng),只能在處理量和回收率上下功夫。經(jīng)過技術(shù)員工理論和實(shí)踐的各種論證,“漏風(fēng)”被確定。經(jīng)過千方百計(jì)地控制,鍋爐作業(yè)率增長(zhǎng)25%,凈化稀酸含銅下降44%,熔煉爐每小時(shí)處理量提升至80噸,常規(guī)1個(gè)月一次的煙道清灰時(shí)間延伸到3個(gè)月。
創(chuàng)新有“奮斗不息,追求不止”的信念
2023年年初,玉川廠為追求再次突破,實(shí)驗(yàn)出“高氣濃制酸”的方法。最終,轉(zhuǎn)化進(jìn)口氣濃度增長(zhǎng)34.78%,熔煉爐每小時(shí)礦粉處理量增加至85噸以上,制酸系統(tǒng)綜合能耗下降4.09%。
豫光集團(tuán)首創(chuàng)“除銅渣低溫熔煉工藝”,既較徹底地解決了傳統(tǒng)除銅渣處理過程中銅砷分離難題,又較徹底地解決了鉛銅分離問題,更徹底結(jié)束了豫光高砷銅外售的歷史,使鉛系統(tǒng)效益銅金屬完全返回至主系統(tǒng),并產(chǎn)出合格A級(jí)銅。
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