③注水。11月7日第1個鉆孔打透,從己二大巷向采面上隅角打鉆孔注水,11月13日向第2個鉆孔注水,注水后火區(qū)內(nèi)溫度下降明顯,至11月26日,共注水l688m3。
3)第三階段(啟封階段)
、倏s封處理。從11月3日至10日,集團(tuán)公司人員多次到八礦討論火區(qū)啟封問題,研究認(rèn)為,火區(qū)封閉前曾多次發(fā)生瓦斯爆炸,火區(qū)內(nèi)溫度和有害氣體很高,在短時間內(nèi)很難達(dá)到啟封條件,因此決定先對火區(qū)進(jìn)行縮封處理,從風(fēng)巷密閉破閉。
11月27日,風(fēng)巷密閉破開口1.4 m×1.5 m,救護(hù)隊(duì)員進(jìn)入火區(qū)偵察,發(fā)現(xiàn)距采面約40 m有一處冒頂,堵滿巷道無法過人,經(jīng)檢測,冒頂處CO體積分?jǐn)?shù)為8×10-6、02為5%、CH4為26%、C02為2.5%、溫度58℃。當(dāng)時采取以下措施:用局部通風(fēng)機(jī)排放風(fēng)巷冒頂以外的瓦斯;接水管對冒頂區(qū)插管澆水降溫;將注氮管由風(fēng)巷改到機(jī)巷密閉上,以減少機(jī)巷密閉漏風(fēng);扒開冒頂區(qū),進(jìn)入采面?zhèn)刹臁?/P>
經(jīng)對冒頂處取氣樣分析,CO體積分?jǐn)?shù)為7.4×10-5、02為9.1%、CH4為24.8%、C02為1.98%、 C2H4為1.5×10-6、溫度54℃。隨后及時對冒頂以外22m處進(jìn)行封閉(板閉)。高位鉆場的7根抽放管被引接至板閉外,繼續(xù)向采面上隅角注水降溫,并同時對火區(qū)注氮。
、诨饏^(qū)啟封。定于12月31日啟封。
3引燃火源的分析
事故發(fā)生后,經(jīng)對事故多次調(diào)查分析,排除了因放炮(該面為綜采)、電火(支架前后及上隅角沒有電氣設(shè)備,采煤機(jī)、運(yùn)輸機(jī)沒有電氣失爆)、煤炭自燃(機(jī)、風(fēng)巷沿頂掘進(jìn),巷道沒有明顯空幫,采面、上隅角及兩巷的防火檢測未發(fā)現(xiàn)有CO等自燃征兆)、人為等因素引發(fā)火源的可能性,初步分析認(rèn)為引起瓦斯燃燒事故的火源,不排除機(jī)械摩擦和采空區(qū)頂板垮落撞擊產(chǎn)生的火花。
4經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)
1)采煤工作面的瓦斯燃燒容易引起瓦斯爆炸。該面10月7日著火至11日完全封閉,從瓦斯監(jiān)測趨勢圖上看,共發(fā)生了27次瓦斯爆燃(爆炸)。發(fā)生采面瓦斯燃燒時,在直接滅火效果不佳的情況下,最好是快速封閉。該面先是采取直接滅火,因采空區(qū)瓦斯涌出量不均勻,火勢也不穩(wěn)定,時大時小并上下游動,滅火效果差,瓦斯爆燃的次數(shù)和強(qiáng)度越來越大,只好采取封閉措施。
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] 下一頁 |